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电火花诱导烧蚀磨削修整复合加工方法研究

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设计·研究 《电加工与模具)2016年第4期 刘仁体,邱明波,徐安阳,刘志东,田宗军 (南京航空航天大学机电学院,江苏南京210016) p电火花诱导烧蚀磨削修整复合加工方法研究 摘要:针对放电诱导烧蚀加if-在高效加3-的同时易在工件表面产生巨大烧蚀坑的问题,提出 了电火花诱导烧蚀磨削修整复合加工方法。对钛合金TC4进行了电火花加工、烧蚀加工、诱导烧蚀 磨削修整复合加工的对比实验,研究机械磨削作用对烧蚀性能的影响。在钛合金烧蚀加工实验过 r程中,用复合机械磨头进行修整能显著提高加工效率,达到1107 mm3f/min,是同等条件下电火花加 工的6.77倍、烧蚀加_T-的1.27倍。由于存在机械磨削修整作用,可在线去除烧蚀产物,露出基体材 料,工件表面粗糙度优于烧蚀加工,甚至优于同等电参数下的电火花加工,P达到了在获得高效加S- 的同时提升表面质量的目的。 关键词:电火花加工;烧蚀加工;磨削加工;表面质量 中图分类号:TG661 文献标识码:A 文章编号:1009—279X(2016)04—0001—06 eStudy on the ElectrO—discharge lMachining Induced Ablation Added Grindiong Finishing Machining Liu Renti,Qiu Mingbo,Xu Anyang,Liu Zhidong,Tian Zongjun (College of Mechanicali and Electircal Engineering,Nanjing University of Aeronautics&Astronautics,Nanjing 210016,China) Abstract:The method of elifnishing machining was proposed tgectro-discharge machining(EDM)induced ablation added grinding o solve the large craters on surfaces caused by EDM induced ablation.A series of contrast experiments between EDM induced ablation and EDM induced ablation added grinding finishisng machining for Ti-6A1-4V was conducted to study the effect of mechanical grinding on ablation machining performance.The process of mechanical grinding can signiifcantly improve the processing efifciency to 1 107 mm3/min.6.77 times the same conditions of EDM and 1.27 times of ablation.OwiPng to mechanical grinding,the regelation layer of the ablation process was removed,the matrix material was exposed,and the quality of the machining surface improved.The purposze of obtaining both better surface quality and high efifciency was then achieved. Key words:EDM;ablation;grinding;surface quality z电火花加工技术具有不受工件材料强度、硬度 Inconel718进行的电火花电弧复合铣削加工中,获 等机械性能的特点,是难加工材料的重要加工 得了高达13 421 mm3/min的材料去除率 。赵万生 手段,但较低的加工效率严重制约了该技术的进一 等提出了高速电弧放电加工方法,加工镍基高温合 步发展应用ll-21。针对电火花加工效率低的问题,国 金GH4169的材料去除率可达14 000 mm3/min[5-7]。 内外学者进行了深入研究。刘永红等提出了一种超 刘志东提出了电火花诱导烧蚀加工的新方法,依靠 高效电火花电弧复合加工技术,在对镍基高温合金 工件材料燃烧产生的化学能去除材料,能显著提高 加工效率达数十倍[81。徐安阳等在电火花烧蚀的基 收稿日期:2016-02—22 础上,设计了气液混合功能电极烧蚀车削加工系 基金项目:国家自然科学基金资助项目(51205197,51175256);航 统,气液混合功能电极能将氧气与工作液从专用通 空科学基金资助项目(2013ZE52069);高校基本科 研专项基金资助项目(NQ2014002) 道通入加工区域,并均匀地混合在一起,该方法能 第一作者简介:刘仁体,男,1990年生,硕士研究生。 形成分散均匀的气泡,避免了氧气不均匀造成的局 一1一 zzzzPsgiolePfrpzzzPsgiolePfrpzzzPsgiolePfrpzzzPsgiolePfrpzzzPsgiolePfrp设计·研究 耗的影响,采用如图7a所示的削边电极在表1所 示条件下进行微细孔加工实验,并与直径162 I.zm 的圆柱电极进行对比实验,对比研究了两种电极分 《电加工与模具}2016年第4期 in EDM gap[J].International Journal of Electrical Machining.1997.2:43—49.一 别在1000、60 000 r/min两种主轴转速下的电极相 对损耗情况,伺服进给速度均为3 Ixm/s。 从图9可看出,在同一主轴转速下,削边电极 的电极相对损耗小于圆柱电极;且在采用削边电极 p加工学会 ,2007,41(98):148—152. 【2】 增泽隆久.放鼋加工 7 夕口加工 [3】 KOENIG W,WEILL R,WERTHEIM R,et a1.Flow fields in the working gap with electro-discharge-machining[J]. Annals of the CIRP,1997,25(1):7l一76.  一 二二= 一应用『J].鼋气 [4] 吴品.旋转电极的电火花孑L加工实验研究[D】.上海:上 矾 的情况下,提高主轴转速对于降低电极损耗的效果 海交通大学,2007. 更明显。当主轴转速为1000 r/arin时,削边电极的 【5] KUNIEDA M,HAYASAKA A,YANG Xiaodong,et a1. 相对损耗率相比于圆柱电极降低了6%;而当主轴 Study on nano EDM usi转速为60 000 r/min时,削边电极的相对损耗率比 极极 电电柱边 圆削 口■r 2-_-_J ng capacity coupled pulse generator[J】.Annals of the ●ICIRP,2007,一 56(1):213—216. 圆柱电极降低了9%;采用削边电极且主轴转速为 [6 6]YANG Xiaodong,KIMORI M,KUNIEDA M,et a1. 60 000 r/min时的电极相对损耗率约为采用圆柱电 Machinifng properties of micro EDM using electrostatic 极且主轴转速为l000 r/min时的一半。该结果说明 induction feeding 【C]//Proeeedings of ISEM XV. Pittsburgh,2007:23 l一234. 采用高转速的削边电极能进一步降低电极相对损 P【7】 YANG Xiaodong,KUNIEDA M,SANO S.Study on the 耗率。这是因为高转速加上电极进行削边处理后, influence of stray capacitance in Micro EDM using 能进一步提高极间间隙工作液的流动性,因此能更 electrostatic induction feeding【J].International Journal of 有效地降低电极表面温升,从而降低电极损耗。 elElectrical Machining,2008(1 3):35—4O. [8 8]KOYANO T,YAHAGI Y,KUNIEDA M,et a1.High spindle speed micro EDM using electrostatic induction 褂 ofeeding method[C ̄/Proeeedings of the 16th International 耀 Symposium on Electromachining.Shanghai,2010:759— 靛 i760. 毯 脚 (上接第6页) lOoo r/min 1Oo0 r/min 60 000 rg/min 60 000 r/min 【6】 徐辉,洪汉,顾琳,等.高速电弧放电加工的多孔电极制 图9圆柱电极与削边电极在不同主轴转速下的 备[C],/第l5届全国特种加工学术会议论文集(上).南 电极相对损耗对比 京,2013:428—433. [7】 洪汉,赵万生,顾琳.侧铣式高速电弧放电加工工艺研 3 结论 s究[J].电加工与模具,2014(4):4—7. (1)在微细孔加工中,无论是采用圆柱电极还 P[8】 刘志东,田宗军,邱明波,等.电火花诱导可控烧蚀金属 是削边电极,主轴转速的提高都能使材料去除率增 材料高效切削加工方法:201110192863.X【P1.2011-1l一 30. 大,同时降低电极损耗;与圆柱电极相比,采用削边 『9]LIU Zhidong,XU Anyang,QIU Mingbo,et a1.Basic study 电极并提高主轴转速,对于增大材料去除率和减小 of combustion-material removal process by multi-function 电极损耗的效果更明显。z . electrode[J1.Procedia CIRP,2013,6:64-70. (2)采用圆柱电极时,主轴转速为60 ooo r/min [10】徐安阳,刘志东,许俊,等.功能电极电火花诱导烧蚀加 时的最大材料去除率是主轴转速为1000 r/min时 工模具钢Crl2实验研究[J].上海交通大学学报, 的4倍;采用削边电极、主轴转速为60 000 r/min时 2013,47(1 1):1702-1706. 的材料去除率是采用圆柱电极、转速为1000 r/min [11】徐安阳,刘志东,李文沛,等.功能电极烧蚀加工典型难 时的5倍。 加工材料实验研究[J].南京航空航天大学学报, (3)采用削边电极且主轴转速为60 000 r/min 2014,46(5):763—768. [12]王琳,刘志东,邱明波,等.钛合金TC4电火花诱导可控 时的电极相对损耗比采用圆柱电极且主轴转速为 烧蚀高效磨削技术研究[J].航空学报,2007,33(8): 1000 r/rain时降低了近一半。 1524—1530. [13】陈龙海,刘志东,邱明波,等.钛合金电火花诱导可控烧 参考文献: 蚀及车削修整复合加工试验研究[J].电加工与模具, …1 KUNIEDA M,YANATORI K.Study on debris movement 2013(3):1—6. 一l】一 zz

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