您好,欢迎来到宝玛科技网。
搜索
您的当前位置:首页发动机缸材生产线异位铰孔质量的改进

发动机缸材生产线异位铰孔质量的改进

来源:宝玛科技网
维普资讯 http://www.cqvip.com

艏 №c l叫 e ■重庆潍柴发动机厂/龚小冬 粤砖谨麓 0。 一 。 ~ 薛宣 ÷、 II鼍 。。 , 生产线异位铰孔质量的改进 问题 我厂引进生产的斯太尔WD615重型汽车柴油发动机缸体生产线精铰 12一 38 mm、孔深l 10mm挺柱孔工序是在专机上两个孔同时铰出的。起 初两年,此工序是缸体生产线的瓶颈,主要原因是铰孔质量不合格,表现为: (1)孔口成喇叭口。 (2)孔壁成纵向振纹的棱I ̄:fL,用百分表测量孔径合格,塞规通端却进不去。 (3)导向套与铰刀后引导经常咬死使铰刀和导套均报废。 (4)一批铰刀有2/3铰出的孔不合格,合格部分也不耐用,少则铰两件, 多则几十件,塞规又进不去,而且不能重磨。 (5)l2个孔只要一个不合格,整台价值一万多元的缸体就报废,所以换 刀时必须用废缸体试刀,待全部孔合格后方能生产,但有时只加工二、三件 就又出现问题。 原因分析 由于上述问题,当时日产20台都非常困难,整天忙于检测、试刀。整个 生产线被这个工序卡住,不能流动。我厂对产品质量非常重视,工序质量只 能超过而不能低于设计要求,有问题坚决不能放。因此多次组织各方人士分 析攻关,包括请外厂专家。经分析主要有以下原因: (1)孔口毛坯(灰铸铁)表面不平,铰刀接触孔口先后不齐而引起振动, 造成喇叭口和棱圆孔。 (2)导向套的圆度和尺寸精度不好,使与铰刀的后引导间隙不理想而咬 套或振动。 2o06年第6 MC甥代霹部件 维普资讯 http://www.cqvip.com

- 蒯置 (3)铰量为lmm时效果最好, 喇叭口。又因铰刀切削角很小,导向性好而修正性差,只能顺着偏孔进给, 少于0.4mm,孔铰不圆。 到了一定的深度铰刀在定位与偏孔两个反作用下形成周期性振动,孔壁棱圆 (4)专机定位销与缸体定位孔 因此而产生。如铰量小于0.4mm,孔铰不圆,更证实了这个分析。因此总厂 间隙大,造成定位误差,导致铰刀 和我厂的铰量都是lmm左右,大铰量适当减弱了径向反作用力而减轻棱圆。 与粗镗底孔不同心而振动。 但是工厂的日均衡生产不可能停产调修设备,只好在刀具改革上下功夫。 (5)连接铰刀接杆的万向接头 将铰刀设计为既能修正偏孔,又能降低表面粗糙度值的复合刀具。为便于加 不灵活。 工和降低成本,原铰刀的刀片型号和刀齿长度不变,将前端长度8mm改 (6)铰刀质量有问题等。 /bo.2ram,作粗扩部分,交接处磨出空刀槽,前端面为平底带10。后角端齿, 解决方案 刀尖不倒角,作用是将底孔修正,并去余量,使铰刀按正确位置进给而不顺 着偏孔走。后段外径按孔的最大极限尺寸设计,以延长刀具寿命,预防硬质 对第一个问题,采取了前导向 合金铰刀铰孔收缩。取适合铰铸铁的切削角5。×2,利于降低表面粗糙度值 锪钻锪出全部上下面孔F1,并对上 和铰刀的重复修磨。这样,铰量减小有利于表面粗造度值的降低和铰刀寿命 述所提问题都进行了最合理的更换 的提高,并将8个齿设计为不等分,以更好地避免周期性振动。又考虑磨外 和调整,结果仍未明显好转。于是, 圆时便于测量,设计时将每对刀齿在中心上不错开(如附图)。为避免装刀时 焦点集中在铰刀上。总厂此工序和 敲伤合金刀片,又在端面设计了 20mm×5mm凸台承受敲打。另外还作了 我厂都是采用同一厂家的设备和刀 几处小改动,并解决了在铰刀加工中产生的技术问题,确定了lmm左右的铰 具图,只是为适应大铰量,将切削 孔余量。当使用经过改装的铰刀时,结果令人吃惊,不仅没有喇叭口和棱圆, 刃5。x 5改为7。x 7f铰刀外径 而且孔径、表面粗糙度都很理想,百分表和塞规测量都合格。经过反复试验, 上偏差改为用孔的最大极限尺寸, 结果都十分令人满意,表面粗糙度超过了设计要求。 但没有明显的出现我厂的铰:fLl' ̄7题。 于是,我厂也按总厂的刀具图加工 铰刀,而且硬质合金刀片也改为和 总厂一样,并对铰刀质量各方面严 格控制,精心制作,结果仍不见好 转。后来干脆购买总厂的铰刀,同 样未得到解决。 对这个问题进行了综合分析之 后笔者认为,主要原因是粗镗孔和 精铰孔不是在同一台设备上完成, 而两台设备钻模孔的中心距可能存 在误差,称为工艺系统误差,如插 销孔与钻模孔的距离也可能有误差, 虽然加工的挺柱孔中心距±0.1mm 合格,那么铰孔时这个孔的铰刀对 时过两年,我厂的Et产量已达到110台,这道工序变得轻松,而且铰刀 以镗底孔的中心距偏移为0.2mm, 寿命大幅度提高。3~7天换刀一次,修磨端齿和5。切削刃,可重磨10次左 铰孔时偏移对边的铰量差就为 右。2004年消耗150把,相当于2002年日产20台时一个月的消耗。最可喜 0.4mm。因此铰刀受到径向周而复 的是,铰刀经使用后,因与孔壁摩擦起到了研磨作用,铰孔表面粗糙度值更 始的不等力,当铰刀切削刃刚接触 低,孔壁黑而发亮,手感非常光滑,而且从未发生过咬套现象,两年来钻套 孑L口时,因切削量少,铰刀单边吃 从未更换,而以前钻套经常换,消耗量也特别大。铰刀改革后,产品质量大 刀的径向摆动可克服工艺系统定位 幅提高,工人劳动强度大幅下降,产量大幅提高,成本大幅下降。只刀具降 而切削掉大于铰刀直径范围,形成 耗一项每年就直接为工厂节约100多万元,一举多得。 MC文●查询组号:W0615 2oo6年第6 MC琨代墨部件 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务