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低温干馏煤焦油回收工艺改进

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第33卷第2期 山 西化工 Vo1.33 No.2 2013年4月 SHANXI CHEMICAL INDUSTRY Apr.2013 j  r} r  。: :坐尊与应痢※j : : :- - 低温干馏煤焦油回收工艺改进 顾全文 (大同市煤气化总公司,山西 大同037000) 摘要:低温干馏主要产品为半焦,附产煤焦油和煤气,煤焦油的产率直接影响企业的经济效益。针 对褐煤等低阶煤低温干馏析出粗煤气中焦油回收率低的问题,分析了粗煤气中携带大量粉尘对焦 油回收造成的影响。通过对煤气净化工艺的改进发现,在煤气湿法降温前先用干法除尘对焦油回 收率提高有显著的效果。 关键词:低温干馏;焦油;旋风除尘器 中图分类号:TQ523.2 文献标识码:A 文章编号:1004—7050(2013)02—0058—03 一引 言 煤的低温干馏是煤在隔绝空气条件下加热到 定顺序通过冷却、冷凝方式析出焦油和水,之后加 以回收_2 J。由焦炉来的粗煤气,先用循环氨水进行 喷洒,冷却后大部分的焦油蒸气冷凝下来。焦油和 500℃~600℃受热分解为半焦、煤焦油、煤气和热 氨水混合物经集气管和气液分离器去澄清槽。煤气 由分离器去初冷器,在此进行冷却,残余焦油和大部 分水气冷凝下来。在澄清槽的焦油和氨水因密度不 解水的过程¨0。与高温干馏相比,煤低温干馏时焦 油产率较高而煤气产率较低。煤焦油是煤加工的主 要副产物之一。 同而分离,氨水在上,焦油在下,底部沉降物是焦油 渣。焦油渣由煤尘和焦粉构成,用刮板由槽底取出。 低温干馏煤焦油(简称焦油)是黑褐色黏稠液 体,密度通常在0.95 g/cm ~1.10 g/cm 。虽然 荒煤气中含焦油量主要与原料煤性质和低温干馏方 2煤气中带尘量大的原因分析 目前,大部分低温干馏炉出炉煤气中焦油的回 收仍延用的是焦化上常规的焦油回收方法:出炉煤 法有关,但合适的煤气净化流程对焦油的回收率也 产生显著的影响,可为焦油质量指标提高提供保证。 褐煤、长焰煤等低阶煤适于低温干馏加工,能够 获得更多的优质焦油。目前,内热式低温干馏炉是 适合内蒙古锡林浩特地区褐煤加工利用的主要干馏 炉型。 气先用热循环水喷洒降温,焦油和水冷凝,然后通过 油水分离获得焦油。 内蒙古锡林浩特地区的褐煤是一种高水分、高挥 发分、热稳定性差、低发热量煤种,煤质分析如表1。 表1褐煤煤质分析 l 常用的焦油回收方法 煤热解过程会生成粗煤气(也称荒煤气)。粗 煤气由煤气、焦油、粗苯和水构成 ]。多数焦化厂 采用的焦油回收方法是,先把焦炉导出的粗煤气按 收稿日期:2013-03-20 项目 (全水分)/% 检测结果 41.O6 9.80 14.38 水分(空干基)]/% [灰分(空干基)]/% [挥发分(空干基)]/% [固定碳(空干基)]/% [全硫(收到基)]/% 发热量(收到基)MJ/kg W[铝甄含油(收到基)]/% 36.06 39.76 0.72 12.77 作者简介:顾全文,男,1971年出生,1996年毕业于太原工业大学化学 工程系煤化工专业,工程师,现主要从事煤化工技术研发和管理工作。 3.0o~5.00 2013年4月 顾全文。低温干馏煤焦油回收工艺改进 ・59・ 内热式低温干馏炉荒煤气带出粉尘量大的原 因,一是由于褐煤的热稳定性差,加热时因水分及煤 3低温干馏炉焦油回收工艺改进 为了提高焦油回收率,需要改进荒煤气净化工 艺。把干馏炉出口高温煤气先引入高效旋风除尘器 进行干法除尘,除尘效率达到80%~95%。除尘后 的煤气再用循环水喷洒,冷凝下来的焦油中含尘量 已不多,再通过48 h静置分离就能使焦油指标达到 气迅速析出而使块煤破裂,增加了炉内带出物 4。, 因此,随荒煤气会带出大量的煤粉和半焦粉。二是 作为热载体的废烟气(煤气燃烧生成物)与干馏产 生的煤气混合在一起,造成干馏出口气量增大,气体 流速加快,带尘量增加;三是褐煤干燥脱出40%左 右的全水后,变成疏松多孑L的物质,其密度只有 0.5 g/cm 左右、最大粒径115 m,这些物质因密度 要求。该工艺提高了焦油收率,缩短了加工周期,降 低了加工费用。焦油中含有的固体颗粒。是焦油灰 和粒径小而容易随气流被带出。 混合煤气用循环水喷洒后,煤气中80%以上的 焦油、水和粉尘冷凝析出混合在一起,形成难以分离 的乳化液。由于焦油黏度大,难以沉淀分离,故脱除 水和焦油渣比较困难。焦油渣粉尘颗粒密度小且具 有较强吸附性,焦油中含有的固体颗粒又加剧了乳化 液的形成,低温焦油密度1.05 g/em。一1.06 g/cm3,焦 油渣密度为1.10 g/cm 一1.20 g/cm ,两者密度差 较小,导致焦油渣由焦油中沉淀出来比较难。 为达到焦油中水分质量分数不大于4%、灰分 质量分数不大于0.I%的要求,需要将乳化液加热 到60 c【=~8O c【=使其黏度降低,再沉降分离,但此工 艺不仅回收率低,加工周期长(至少72 h),而且很 难达到质量要求。分析得出,每吨原煤荒煤气中可 带出粉尘量2.585 kg以上,煤气中粉尘带出量为 161.641 kg/h,焦油分离后产生的焦油渣中每克于 渣含油2.5 g~3.0 g。由于产生的焦油渣量太大, 所以加工成本增高。 褐煤低温干馏产物筛分结果见图1。 梧 :-N, . .躜圈 粒径d/mm 图1 褐煤半焦粒度分布图 由图l数据可知,褐煤半焦小于5.0 mm的颗 粒超过75%。由于褐煤的热稳定性非常差,人炉小 于100 mm粒度的原煤,提质后大部分碎裂成小于 5.0 mm的颗粒。 分的主要来源,减少焦油中的含尘量可提高焦油品 质。改进后的净化工艺如图2。 循环喷洒液 净 煤 气 图2改进后的净化工艺 内蒙古锡林浩特地区褐煤含油率(收到基)约 3%~5%,煤中约70%的焦油能够从煤气中带出, 产油率2.O%一3.5%。通过高效旋风除尘器于法 除尘,可增加0.5%~0.6%的回收率,收油量提高 14%~30%。旋风除尘器人口煤气温度300 oC~ 400℃,人口气速2O.23 m/s,压降200 Pa,除尘效率 达到9O%一95%。 4结语 综上所述,对褐煤、长焰煤等热稳定性差且干馏 煤气带尘量高的低阶煤,在煤气湿法降温前先用干 法除尘可以显著提高焦油的回收率。同时注意,干 法除尘对煤气带尘量少、出炉煤气温度低的炉型不 适用。选用该方法时,应综合考虑。 参考文献: [1]杨军焘,兰新哲,张秋利,等.低温干馏煤焦油回收率 的影响分析[J].煤炭技术,2012,31(1):230-232. 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Key words:low—temperature carbonization;tar;cyclone (上接第37页) [4]Guo C C,Chu M F,Liu Q,et 1.Efafective catalysis of sim— pie metalloporphyrins for cyclohexane oxidation with air in catalyst for selective hydrogenation of benzene to cyclo— hexene[J].Catlaysis Communications,2008(9):459— 464. the absence f oadditives and solvents[J].Applied Cataly— sis:A:General,2o03,246:303-309. [7] 吴敏,孙作霖,陈志祥,等.液相法选择加氢制环己烯 反应条件的探讨[J].合成纤维工业,2005(283):4—6. [8] 庞小英,姚志龙.环己烯水合制环己醇研究进展[J]. 工业催化,2010(18):114.119. [5]梁学博,胡伯羽,袁永军,等.金属卟啉催化空气氧化 环己烷反应的工艺优化[J].化工学报,2007,58(3): 794.800. [9] 单祥雷,程振民.环己烯水合制备环己醇反应条件的 优化[J].化学反应工程与工艺,2008,24(3):252-256. [6]Zhao Y J,Zhou J,Zhang J G,et a1.Monolithic Ru based Production status and market analysis of cyclohexanol and cyclohexanone WANG Chen (Taiyuan Chemical Industry Group Co.,Ltd.,Talyuan Shanxi 030021,China) Abstract:This paper review the present technology situation and the latest progress for the industril productiaon of cyclohexanol and cy- clohexanone at home and abroad,and point out the problems in the present process.By comparison of the disadvantages and advanta— ges of the nOW several process,its application prospect and market oudook are analyzed. Key words:eyclohexanol;cyclohexanone;cyclohexane oxidation;cyclohexene hydratization …,…】 …】H ‘ (上接第49页) The application of a new type of DCS system communication in synthetic ammonia control SONG Yu (Shanxi Provicila Chemical Design Institute,Talyuan Shanxi 030024,China) Abstract:This article introduces the domestic present situation and technological process of synthetic ammonia control and severl taypi— cal methods of synthetic ammonia prductoion contro1.The application of DCS system in synthetic ammonia control is introduced in de— tail,combined with the actual situation,this paper puts forward a new type of DCS system communication mode,network designing, hardware implementation and the software design process of DCS system. Key words:DCS system;synthetic ammonia control;communication mode 

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